重鋼:干熄焦灰變廢為寶 全年降本500萬(wàn)元
11月25日上午10:37,一輛滿載干熄焦灰的貨車緩緩駛來(lái),停在了重鋼股份公司煉鐵廠噴煤作業(yè)區(qū)干煤棚旁。噴煤作業(yè)區(qū)副作業(yè)長(zhǎng)蔣道敏一邊指揮卸載,一邊告訴記者:“這一車灰重30噸,按一天5車算,從重鋼股份公司焦化廠運(yùn)來(lái)的干熄焦灰就有150噸,我們要用它來(lái)替代部分高價(jià)煤,用處大著呢?!?/P>
干熄焦灰是焦化廠干熄焦除塵裝置——布袋除塵器收集的干熄焦煙塵懸浮物,是一種含碳量高、粒度極細(xì)的焦粉粉塵。在保證生鐵質(zhì)量的情況下,它真能替代高價(jià)煤?jiǎn)?蔣道敏的一句“用處大著呢”引起了記者的好奇。
“之前,這些干熄焦灰多以低廉的價(jià)格當(dāng)作燃料處理,造成資源上的極大浪費(fèi)?,F(xiàn)在企業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻,大家都在想方設(shè)法降本,干熄焦灰與煤粉復(fù)合噴吹能最大化地回收利用干熄焦灰,自然成為我們廠重點(diǎn)抓的攻關(guān)項(xiàng)目。”煉鐵廠技質(zhì)科噴煤主管工程師田國(guó)慶說(shuō)。
所謂干熄焦灰與煤粉復(fù)合噴吹,即通過(guò)在煤粉中配入干熄焦粉塵后再噴入高爐,代替部分價(jià)格高昂的煙煤或無(wú)煙煤。新區(qū)現(xiàn)有干熄焦裝置3套,年產(chǎn)焦炭約240萬(wàn)噸,產(chǎn)生干熄焦灰達(dá)3.5萬(wàn)噸,有效利用這些干熄焦灰,對(duì)降低生鐵冶煉成本的重大意義不言而喻。
但該項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)實(shí)施起來(lái)卻非想象中那么容易——既要不增加高爐的負(fù)荷又要確定干熄焦灰的最佳配比,成為干熄焦灰能否再利用的關(guān)鍵。為此,煉鐵廠聯(lián)手重慶科技學(xué)院的科研團(tuán)隊(duì),于2012年3月啟動(dòng)了項(xiàng)目攻關(guān)。結(jié)合新區(qū)焦化和高爐的現(xiàn)狀,對(duì)干熄焦灰與煤粉混合的性能進(jìn)行研究,不斷優(yōu)化不同條件下煤種的最佳配比。經(jīng)過(guò)7個(gè)月的研究,最終確定最佳的工藝條件,并于2013年3月正式大規(guī)模投用該項(xiàng)技術(shù)。經(jīng)過(guò)一年多的投用,該項(xiàng)技術(shù)已趨于成熟,并發(fā)揮出顯著的降本效果。
記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,干熄焦灰與煤粉復(fù)合噴吹工作進(jìn)行得十分井然有序:行車將干熄焦灰放入配煤秤,隨后進(jìn)入原煤倉(cāng),經(jīng)由磨煤機(jī)研磨成直徑為0.075mm的顆粒后,進(jìn)入噴吹系統(tǒng),從而為高爐生產(chǎn)服務(wù)。田國(guó)慶說(shuō):“現(xiàn)在我們的干熄焦灰配比是8.26%,可以100%利用焦化廠所產(chǎn)生的干熄焦灰。除此之外,為了更好地利用此類含煤量較高的碎末,我們今年也在積極攻關(guān)利用環(huán)運(yùn)系統(tǒng)的除塵灰,這一部分預(yù)計(jì)用量可達(dá)15000噸。”
田國(guó)慶粗略地給記者算了一筆賬:用干熄焦灰替代部分高價(jià)煤,截至今年11月中旬,共計(jì)節(jié)約成本430余萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全年可節(jié)約成本500萬(wàn)元。(代明勇)
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